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南京理工大学 硕士学位
论文圆筒式离心萃取器的程序设计及其在BuNENA后处理中的应用 级别:硕士 专业:化学工艺 指导教师:吕春绪 20100601硕士
论文 圆筒式离心萃取器的程序设计及j七在BuNENA后处理中的应用 摘 要 本
论文研究了含能化合物N.正丁基.2.硝酸乙基硝基胺(BuNENA)的小试生产工艺,针对BuNENA后处理中的水洗与碱洗过程,主要工作如下: (1)首次开发了圆筒式离心萃取器结构参数的VB计算程序:(2)合成了BuNENA作为离心萃取器的待水洗有机相,并对产品结构进行了表征;(3)通过VB程序计算得出圆筒式离心萃取器各项参数。
修正后的转鼓结构参数为澄清区长度3.94cm,转鼓内径2.07cm,轻相堰半径0.35cm,重相堰半径0.55 ̄o.60cm:(4)以水与煤油进行了该萃取器的水力学实验,发现当转速在3000~4000r/min时,萃取器具有较好的水力学性能; (5)将圆筒式离心萃取器应用到BuNENA的连续运转试验中,确定了产品的水洗、碱洗工艺流程为七级错流水洗与碱洗,首先经过一次冰水洗,接着两次常温水洗,再经过三次碱洗,最后再经过水洗。
原料液有机相的流量为75mL/min,水相流量都为60mL/min,整个过程运行稳定,收集到的有机相澄清无夹带,生产能力为1.5~2L/h,BuNENA的pH=4,收率达到88%。
关键词:N.正丁基.2一硝酸乙基硝基胺,计算程序,离心萃取器,水力学性能Abstract 硕上
论文 Abstract Small—·scale experimental production process of>(butyl·-nitro·-amino)ethyl nitrate(BuNENA)has been studied in this thesis.There are main works based on the washing andalkali washing process in the post—processing of BuNENA as follows: (1)The VB calculating program for structure parameters ofannular centrifugal extractorshas been developed. (2)Synthesize BuNENA as feed of organic phase,identify it by IR、MS、1H-NMR, (3)Obtain structure parameters of annular centrifugal extractors through the VBcalculating program.Modified structm’e parameters of annular centrifugal extractors ale asfollows:length of rotor is 3.94cm,diameter of rotor is 2.07cm,radius of light phase weir is0.35cm,radius of heaW phase weir is 0.554.60cm. (4)The hydraulic performance is studied in water-kerosene system.It shows that whenthe rotor’S speed varies from 3000-4000r/min,annular centrifugal extractors are runningstably at hi曲level. (5)Apply amended annular centrifugal extractors to continous-running experiment ofBuNENA。
There is seven-stage cross—flow centrifugal extractor battery in the post-processingof BuNENA as follows:single—stage washing谢tIl ice-water,two—stage washing,three—stagealkali washing,single-stage washing.When the flow rate of organic phase is 75mL/min andthe flow rate of both water phase is 60mL/min,the whole process runs stable,the productioncapacity carl reach 1.5~2L/h,collected organic phase is clear without any carryover as its pHis 4,the production rate can be up to 88%.Key words:2-(butyl—nitro-amino)ethyl nitrate,VB calculating program, centrifugal extractor,liquid inventoryⅡ 声 明 本学位
论文是我在导师的指导下取得的研究成果,尽我所知,在本学位
论文中,除了加以标注和致谢的部分外,不包含其他人已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。
与我一同
工作的同事对本学位
论文做出的贡献均已在
论文中作了明确的说明。
研究生签名: 弘卢年6月矽日 学位
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研究生签名: 矽『,年6月细日硕士
论文 网筒式离心萃取器的程序设计及其在BuNENA后处理中的应用1绪论 N.正丁基.2.硝酸乙基硝基胺(BuNENA),又称羟乙基丁硝胺硝酸酯,其英文名为2-(butyl.nitro—amino)ethyl nitrate。
分子式:C6H13N305,分子量:207.18,结构式为: /\‖N~oN02 I N02 BuNENA为淡黄绿色透明液体,不溶于水,易溶于乙醇、二氯甲烷等有机溶剂,沸点为347.1℃,闪点163.7。
C,密度1.2429/cm3。
在BuNENA的工业生产过程中,必须要经历水洗分离,鉴于离心萃取器在液液萃取与水洗方面具有诸多优势,持续运转的水洗过程可以在多级串联离心萃取装置中进行。
本文采用离心萃取器进行水洗净化工艺,实现工业连续运转生产,因此设计出一套合适的离心萃取装置,对于中试具有很重要的意义。
目前尚未发现有针对含能材料水洗工艺的离心萃取器的研究文献公开发表。
1.1离心萃取器研究背景1.1.1圆筒式离心萃取器的设计1.1.1.1国内外
设计成果 国外从20世纪30年代开始离心萃取器的研究,50年代波式离心萃取器就被应用到工业生产中。
60年代,美国萨凡纳河实验室研制开发了SRL型离心萃取器应用于核燃料处理,首次在PUREX流程第一循环安装了18级离心萃取器,以取代24级混合澄清槽【l】,此后国外陆续研制出了各种型号的圆筒式离心萃取器如美国的ANL型121、德国的WAK型、法国的BXP型与LX系列【3I。
我国从1963年开始研究离心萃取器,80年代往后清华大学核能与新能源技术研究院试锘13-rd,型单级的离心萃取器,并取得了一些实验数据和成果14--12】。
我国的一些研究单位仿照美国国立阿贡研究所的ANL式离心萃取器研制成功了XS.34环隙式离心萃取器,它是用转鼓和外壳环隙进行混合的环隙式萃取器。
北京萃取应用技术研究所研发的HL型萃取设备已经实现了系列化、微型化及中试整套设备,此设备的先进水平堪称国内一流。
合肥通用机械研究院的张德友等【13】自行研制了CTL型离心萃取器,在技术参数上最大规格已超过美国公司类似产品,在机器的可靠性及易损性的寿命上也比美国公司类似产品要高,基本可以满足不同行业的应用需求。
1.1.1.2萃取器性能参数与结构参数计算 离心萃取器的分离因数,即高速旋转的液体受到的离心加速度与重力加速度之比, l绪论 硕士
论文 可用下式表示: a:竺 =一 g (1.1) L 1.1 J 式(1.1)中:卜分离因数;R-一旋转半径,m;w一转鼓转速,rad/s;g_重力加 速度,约为9.8mM。
离心萃取器工作时,在转鼓的旋转半径的径向方向上,液体各点所受压强不等,在 同一液体中,液体半径r2和液体半径rl之间的压强差的计算式为: p:等(吃2一rt 2) p 2百(吃一‘) uz’ (1.2) 式(1.2)中:卜压强差,Pa;w-一转鼓转速,rad/s:旷液体密度,‖cm3;1”2、rl一 液体半径,era。
转鼓高速旋转时,由于转鼓的进料口半径rl小于轻相堰半径ro‘,旋转的转鼓就会 产生抽吸力,该抽吸力用抽吸高度All。
dH:.荽(%“一^2) 二gc (1.3) 式(1.3)中:△哪吸高度,cm;w-转鼓转速,rad/s;gc_固定常数;ro._轻相堰半径,cm;rl—-进料口半径,cm。
转鼓内两相分离时间的计算公式: ,:12:二皇丝羔!!!二竺 (1.4) g/3600 式(1.4)中:t_分离时间,s;D一转鼓直径,m;D轻一轻相堰直径,m;卜转鼓分离区有效长度,m;Vo专鼓内重相挡板所占的体积,m3:Q一处理能力,m3/h。
在圆筒式离心萃取器结构参数的计算上,美国阿贡实验室总结出环隙式离心萃取器分离容量的经验公式被普遍沿用至今,可以作为核用离心萃取器最大处理能力的设计参考: Q=等 (1.5) 式(1.5)中:Q一最大分离容量,加仑/mira N卜转鼓转速,r/min;D一转鼓内径,英寸;L广一转鼓长度,英寸。
赵百仁等‘141在大量实验结果和理论分析的基础上,得出了‘p20mm的圆筒式离心萃取器的界面半径ri的理论计算公式(1.6)和实验总结出的拟合关联公式(1.7)。
2 例巧+厩硕士
论文 圆筒式离心萃取器的程序设计及其在BuNENA后处理中的应用 (1.6) ri_转鼓内澄清段顶端的界面半径,cm;V r转鼓内重相的体积,mL;V旷转鼓内轻相的体积,mL。
式(1.6)适用于理想情况下的两相离心分离,并作出以下几点假设:转鼓内的有机相与水相完全分离,轻重两相都无夹带,无乳化带;两相之间的界面清晰,且垂直于转鼓底部;轻相集中在靠近转鼓中心轴位置,其自由表面围着中心轴成倒置的空心圆台状,轻相液上端抵轻相堰,下端抵转鼓底部。
‘“.792(孟-2)o四R 0‘蝴78(Dm-10)0。
2247‖005(p重_p扩2482(等)0005∞(1.7) ri_界面半径,mm;n一转鼓转速,r/mira D雪一重相堰半径,mml P重、P轻一重相和轻相的密度,g/cm3;“重、“轻_重相和轻相的绝对粘度,cP;R-一进料流比(轻相/重相);Q一两相总流量,mL/min。
式(1.7)中拟合的自变量共有六个:转速、重相堰直径、流比、轻重两相的密度差与粘度比、总流量。
用式(1.7)核算得到的界面半径ri与实验测量得到的真值相对误差很小,最大正偏差10.0%,最小负偏差.9.2%,平均偏差3.03%。
陈崔龙等fl 5】在CTL50.N型小流量环隙式离心萃取器的设计中,重相堰半径按下式选取: (1·8) ro‘:【ri2(1一p轻/p重)+rI“F轻(p轻/p重)+A】1,2 式(1.8)中,roL重相堰半径,cm;ri_.界面半径,cm;P重、P轻_重相和轻相的密度;raL轻相堰半径,cm;F旷轻相堰系数;A—经验系数,与重相实际流量、转速等因素有关。
1.1.2离心萃取器的优点 萃取过程要在一定的萃取设备内进行,如实验室萃取采用分液漏斗或Soxhlet萃取器。
合理的萃取设备可提高生产效率,降低生产成本。
目前,工业萃取设备的分类方法各有不同,按作用力不同可分为重力式和离心式两种;按输出能量方式可分为转动搅拌,脉冲搅拌和无搅拌三种;按液体流动方式可分为连续微分型接触器和混合澄清型。
31绪论 硕士
论文 离心萃取器有一定的缺点:设备结构复杂,有高速旋转的部件,对制造加工技术要求比较苛刻,制造投资和维修运行费用都比其他萃取器高,但相比较它的优势来说,对于选择萃取设备的影响可以忽略。
从文献、书籍查阅得知,在效率、所占空间、容积效率、适应性、防乳化能力方面,离心萃取器性能较为理想: (1)处理能力大,容积效率高。
萃取设备的容积效率决定于效率因数。
所谓效率因数是指萃取时,两相液体在设备中停留时间的倒数。
效率因数与设备生产能力和传质效率有关。
效率因数越大,萃取设备的容积效率越高Il 6。
。
(2)两相停留时间短。
在离心力作用下,高速旋转的转鼓里的混合液体被强制分相,即使只有几秒钟的停留时间,也可以迅速分层。
(3)离心萃取器的适应性强。
在离心萃取器中用于分相的离心力是重力的数千倍,大大加强了两相的混合,促进了传质【17,18j,可以处理两相密度差小至0.019/cm3的体系;在离心萃取器的运转过程中,改变转速与流量所造成的波动对萃取效果影响很小;离心萃取器从开车到稳态时间短。
(4)占空间小。
在相同的生产能力下比较,离心萃取器占地面积比混合澄清槽小很多,所占高度比塔式设备低得多。
(5)离心萃取器比较容易实现远距离自动控制。
(6)投资费用较低。
虽然主体设备费包括加工设备费用以离心萃取器为最高,但离心萃取器的优点导致其他各项费用较低。
例如,离心萃取器能节省大量昂贵的有机试剂,这项就能极大地减少投资,所以从操作的总投资来看仍以离心萃取器为最低。
1.13圆筒式离心萃取器的优点 离心萃取器是进行两相快速剧烈混合,利用离心力代替重力快速分相的萃取装置,4硕士
论文 圆筒式离心萃取器的程序设计及』e在BuNENA后处理中的应用特别适用于处理两相密度差小,粘度大和易乳化的体系,可以处理两相密度差小至0.019/cm3的体系。
离心萃取器的两相物料滞留量小,其相应的停留时间短,一般只有几秒钟。
因此离心萃取器特别适用于要求接触时问短的萃取体系。
例如,乙酸丁酯在酸性介质中提取青霉素时,青霉素与酸性介质接触时间越长破坏的越多,所以采用离心萃取器特别合适。
离心萃取器按其安装方式可分为立式和卧式;按每台设备所包含的级数可分为单台单级和单台多级;按其转速可以分为低速(103r/min)和高速(104r/min);而按两相在离心萃取器内的接触方式又可分为逐级接触和连续接触式两大类。
各种离心萃取器都有一定的缺点,较晚出现的圆筒式离心萃取器有其自己的特点: (1)结构简单,操作方便。
在离心萃取器的加工中,转鼓的加工技术要求最为严格。
圆筒式离心萃取器的转鼓比较简单,便于制造。
在相同的生产条件下,圆筒式离心萃取器的转鼓直径比其他离心萃取器要小得岁Ⅷ,而转鼓直径小可降低加工要求。
因此,圆筒式离心萃取器的制造不需要特殊的加工手段,有利于普遍推广和应用。
(2)圆筒式离心萃取器适应性强。
转鼓规格不同,生产能力可以从几升/d,时至100m3/h。
多级错流、逆流萃取可通过单级串联实现。
(3)圆筒式离心萃取器的转鼓是上悬的,浸在液体部分的转动部件不存在动密封问题,无需考虑液体的泄露问题。
而其他离心萃取器的端面动密封困难较大,密封问题不能很好解决。
(4)可以处理含有一定量固体颗粒的料液。
圆筒式离心萃取器的转鼓结构较简单,液体通道的截面积大,不易发生固体颗粒堵塞。
少量的固体颗粒能被流动的液体带走。
而其他离心萃取器在加入含少量固体颗粒的料液时,大部分颗粒会慢慢积累在设备中,易堵塞设备。
离心萃取器从20世纪30年代发展至今,已经有多种模式,并广泛地应用到了香料、染料、石油、化工、水法冶金、废水处理,特别是核化工和制药工业等多领域中。
许金全等|20lj用HL离心萃取器处理对硝基酚废水,单级传质效率和三级串联萃取率都可达99%以上;处理苯酚废水单级传质效率可达95%,三级串联萃取率都可达99%以上〔21】。
叶春林、汪兆泉【221应用圆筒式离心萃取器对锆铪进行了分离,锆铪皆达到核反应堆可用的纯度。
于文东等1231采用环隙式离心萃取器提取氢化可的松,萃取率达到90%,提高了氢化可的松的萃取率,降低了萃取剂消耗量。
段五华等【24J采用4台9230离心萃取器组成串联逆流萃取流程,以氯仿为萃取剂来回收母液中的咖啡因,萃取率提高到了99%,氯仿用量降低了25%。
刘红梅、吴秋林【25J用单级t070离心萃取器提取钕离子,钕离子的传质效率达90%以上。
张贵清等1261应用25级离心萃取器逆流萃取钨,其中有3级水洗,W03萃取率大于97%,杂质除去率大于97%,且长时间运行后有机相的萃取.反萃取性能保持不变。
王胜等〔27】采用P507溶剂离心萃取镍电解液,得到符合 5 l绪论 硕一1:
论文镍电解工艺要求的低钴电解液和富钴溶液。
Daniel S.P.等‘281采用16级离心萃取器以二酰胺连续萃取次锕系元素取得成功,并且在4级反萃取中,Am和Cm的回收率都大于99%。
朱吉钦等例在圆筒式离心萃取器中应用离子液饲k〔BMIM〕〔PF6〕萃取分离苯乙烷与辛烷,研究了转鼓转速、两相总流量对级效率的影响,表明在适当的条件下单级传质效率大于90%。
1.2 BuNENA研究背景 二战期间,在发现RDX和HMX,严重缺乏硝化甘油(NG)的情况下,1942年加拿大多伦多大学的Wright和Chute首先发现了硝氧乙基硝胺族(NENAs)化合物。
1981年Eglin空军基地的Silverl30】发表报告着重说明BuNENA的合成、特征,并将BuNENA与RDX和NC配制的低易损性弹药(LOVA)发射药的很多有利特性归结于BuNENA。
Fong〔31】曾将一种含BuNENA的发射药在20mm和30mm航空炮中作弹道试验,结果表 明:这类发射药具有高能、低火焰温度的性能,无需增加发射药中RDX或HMX的含量。
固体硝胺化合物RDX和HMX,具有良好的热化学特性,其发射药能达到较高的火药力和较低的火焰温度,因此国内外竞相发展硝胺化合物的发射药。
但在使用的压力范围内,几乎各种含直链和环状结构的固体硝胺化合物的发射药都存在压力指数较高和压力指数转折的
问题132’。
向发射药中加入含能增塑剂就能很好地解决上述问题。
所谓含能增塑剂,是用来改善含能材料的低温机械性能,提高材料的能量。
BuNENA兼有硝胺和硝酸酯的双重结构,具有良好的热化学特性,既解决了上述硝胺发射药的技术难题,又能保留硝胺发射药的良好热化学特性。
理论计算表明:在配方中加入BuNENA,可以提高火炸药的能量、安全性,改善易损性【3引。
陆安舫阱】设计出一系列试验,得出以下结论: (1)在高能低烧蚀发射药配方中,向硝化纤维素中加入BuNENA作为增塑剂,其能量在不低于M30发射药的情况下,含BuNENA发射药的.40”C抗冲强度可以达到制式双基发射药SF.13的水平;其烧蚀率相当于M30发射药,大大低于能量相同的TGll5混合酯发射药。
(2)在低烧蚀或低爆温发射药中,在不明显降低能量的条件下,以BuNENA取代S.11双迫药中硝化甘油,可以大幅度地降低爆温。
(3)在LOVA发射药中,BuNENA的加入可以降低RDX含量,提高燃速和力学性能,在与RDX相同的颗粒度下降低了压力指数:同时也降低了活化能并提高了感度,但与常规发射药相比,低易损性仍是相当优良的。
各国将NENAs这类化合物作为开发、应用的重点。
美国陆军兵器探究发展与工程6硕十
论文 圆筒式离心萃取器的程序设计及其在BuNENA后处理中的应用中心早在90年代初就已经完成了BuNENA的毒性研究,建立了NENAs信息数据库【351,并将之推广、应用和扩大生产。
Tarnaqua工厂一直在生产BuNENA,在优化工艺和改进质量后,产品在通常环境中贮存一年以上未发现有酸性增加的现象。
国内沈琼华等【36_.371也成功合成了BuNENA增塑剂,产品收率和纯度分别可达80%和98%以上,经一年以上贮存也未发现酸性增加和安定性、相容性问题。
国内有一定的BuNENA生产规模,在发射药配方中的应用也取得了进展,但尚未见到有关其工业生产的公开
报告。
1.3本
论文的研究意义与研究内容 目前,国外都已经成熟掌握BuNENA工业化生产技术,国内也已合成出产品,测定了各种性能,工艺技术也相当成熟,但~直未有大规模工业化生产报导。
本
论文中开发了圆筒式离心萃取器结构参数的VB计算程序,适用于含能材料的萃取与水洗工艺,这在国内同行业中尚属首次。
本课题是与中国兵器工业集团第204研究所的合作项目,旨在通过展开实验研究,熟练掌握BuNENA生产工艺。
针对BuNENA后处理中的水洗处理,完成以下任务: (1)用分液漏斗进行BuNENA的水洗与碱洗分离,获得实验室水洗与碱洗处理数据。
(2)根据BuNENA的特性,选择合适的萃取器,建立萃取器结构参数的VB计算程序,进行安全性分析,考察萃取器的水力学性能并修正萃取计算模型。
(3)在实验室建立单级萃取装置,进行一系列水洗与碱洗试验,采集有效实验数据,确定连续运转级数与操作条件。
(4)研究多级连续水洗与碱洗工艺,安装调试,为中试生产奠定基础。
72 BuNENA的合成与实验室处理 硕士
论文2 BuNENA的合成与实验室处理2.1 BuNENA的合成2.1.1主要实验仪器 表2.1主要实验仪器 Tab2.1 Main apparatus of synthesizing BuNENA 仪器名称 生产厂家 增力电动搅拌器 巩义市英峪仪器一厂 DHG.9070A型全自动电脑干燥箱 杭州中拓仪器有限公司 RE.52系列旋转蒸发器 巩义市予华仪器有限责任公司 SHE.D(Ⅲ)循环水式真空泵 南京科尔仪器设备有限公司 高效液相色谱仪Waters 600E/2487 美国WATERS公司 Trace Ultra-trace DSQ型GC-MS .